Depuis quelques jours, j'essaie de faire des tests tous les soirs afin de répéter les différentes opérations.
Quelques nouveaux problèmes :
-le fil qui glisse sur l'axe : il faudra aller vers une solution de type bobine ou winch, mais l'utilisation de la mèche simple m'a bien dépanné.
-le fil qui s'abime sur la cale en bois (suite au fait que le fil ait glissé)
-batterie du téléphone portable qui se décharge très vite avec le wifi, la caméra et le streaming...
-portée du wifi du téléphone portable limitée (il décroche de temps en temps).
-le contrôle à partir de l'IHM web est perdu de temps en temps (serial.write est bloquant).
-le boudin du cerf-volant se dégonfle.
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La mèche, les roulements et les cales |
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Guidage des fils |
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Sandow pour assurer la tension des fils |
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Réglage du partage de tension entre ligne de commande et ligne centrale |
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Modification du bras de levier et de la vitesse en faisant glisser |
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Un bouton de lampe comme interrupteur |
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Sardine fixée dans le sol |
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Arduino et Sabertooth dans boîte à glace |
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Le pack complet
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